改造后,大力士生物質燃燒器與糧食烘干機的自動化連鎖控制,通過 “三個自動” 功能提升設備運行的便捷性與穩(wěn)定性,徹底改變傳統(tǒng)燃煤設備依賴人工值守的模式。在溫度自動控制方面,溫度控制器實時采集烘干機內(nèi)的糧溫與熱風溫度數(shù)據(jù),當溫度高于預設烘干閾值時,自動降低燃燒器的燃料供應量,減少熱輸出;當溫度低于閾值時,則自動加大供能,確保烘干過程中溫度波動控制在 ±2℃以內(nèi),避免因人工調(diào)節(jié)不及時導致的糧食烘焦或烘干不徹底問題。 除渣裝置的定時自動除渣功能,按照每 2 小時一次的頻率自動清理燃燒產(chǎn)生的灰渣,灰渣通過密閉管道直接輸送至室外的灰渣倉,無需操作人員打開爐門手動清理。這一過程減少了人工工作量,還避免了爐門頻繁開啟導致的熱能流失,經(jīng)測算,一項即可減少熱能損耗約 5%。螺旋傳動裝置的自動上料功能則通過料位傳感器實現(xiàn)供料,當燃料倉內(nèi)燃料余量低于警戒值時,裝置自動啟動,從外部燃料存儲區(qū)輸送生物質壓塊至倉內(nèi),確保燃料供應不中斷,即使操作人員短暫離開崗位,設備也能持續(xù)穩(wěn)定運行。石家莊宏勝達“大力士”生物質燃燒機,解決結焦難題,延長設備使用周期。生物質燃燒機廠家

在食品加工行業(yè),熱能供應的清潔性與穩(wěn)定性直接影響產(chǎn)品質量,大力士生物質燃燒機憑借優(yōu)異性能,成為眾多食品加工企業(yè)的選擇,這離不開石家莊宏勝達新能源對行業(yè)需求的把握。設備燃燒過程中無焦油、黑煙等污染物產(chǎn)生,排放的煙氣經(jīng)過簡易處理即可符合食品加工車間的環(huán)保要求,避免燃料雜質對食品造成污染。針對食品加工中常見的蒸煮、烘干等工序,設備可通過控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)熱輸出,例如在糕點烘焙環(huán)節(jié),能將溫度穩(wěn)定控制在設定范圍,確保糕點受熱均勻、口感一致;在果蔬烘干環(huán)節(jié),可配合濕度傳感器自動調(diào)整熱風溫度,避免果蔬因高溫流失營養(yǎng)。目前,該設備已應用于華北地區(qū)多家面粉加工廠、果蔬脫水車間,幫助企業(yè)在保證食品質量的同時,降低能源成本。燃燒機機工“大力士”生物質燃燒機適配食品烘干,提供穩(wěn)定潔凈熱能保障品質。

針對生物質燃料水分含量較高的情況,石家莊宏勝達新能源的大力士生物質燃燒機配備了合理的配風系統(tǒng),即使是水分含量達 30% 的檳榔殼燃料,也能實現(xiàn)充分燃燒,且鍋爐出口油溫完全滿足客戶生產(chǎn)需求。在生物質燃料利用過程中,燃料水分過高是影響燃燒效率的一大難題,若配風不合理,易出現(xiàn)燃料燃燒不充分、產(chǎn)生大量煙塵與未燃盡物的情況。 大力士生物質燃燒機的配風系統(tǒng)經(jīng)過精心設計與反復調(diào)試,根據(jù)燃料的水分含量、顆粒大小等特性,控制一次風、二次風的風量與風速,使空氣與燃料在燃燒室中充分混合,為燃料燃燒提供充足的氧氣。某檳榔加工企業(yè),其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量檳榔殼廢料,水分含量約 30%,以往這些廢料難以有效利用,只能作為垃圾處理。在采用大力士生物質燃燒機后,合理的配風系統(tǒng)讓檳榔殼燃料得以充分燃燒,產(chǎn)生的熱能用于鍋爐供熱,滿足了企業(yè)生產(chǎn)對油溫的要求,同時實現(xiàn)了廢料的資源化利用,為企業(yè)節(jié)省了燃料成本,也解決了廢料處理的環(huán)保難題,這一成功應用案例充分彰顯了石家莊宏勝達新能源在燃燒技術上的深厚造詣。
石家莊宏勝達新能源針對不同生物質燃料的特性,對大力士生物質燃燒機的燃燒系統(tǒng)進行優(yōu)化,確保每種燃料都能高效燃燒。對于密度較小的稻殼顆粒,設備調(diào)整燃料輸送速度,避免燃料在管道內(nèi)堆積,同時加大一次風量,幫助燃料快速氣化;對于密度較大的木屑顆粒,則減緩輸送速度,延長燃料在爐內(nèi)的燃燒時間,提升燃盡率。公司還通過大量實驗,為不同燃料制定專屬的燃燒參數(shù)對照表,用戶只需根據(jù)使用的燃料類型,在控制系統(tǒng)中選擇對應參數(shù)模式,設備即可自動調(diào)整運行狀態(tài)。在江蘇某稻殼資源豐富的地區(qū),當?shù)仄髽I(yè)使用稻殼顆粒作為燃料,通過選擇專屬參數(shù)模式,燃燒效率提升至 90% 以上,與使用木屑顆粒時的效率基本持平,充分發(fā)揮了本地燃料資源的優(yōu)勢。以生物質為清潔原料,“大力士”生物質燃燒機低排放適配環(huán)保政策要求。

相較于燃煤設備,改造后的系統(tǒng)在運行費用上呈現(xiàn)明顯優(yōu)勢,成本降低主要體現(xiàn)在人力與設備維護兩個環(huán)節(jié)。在人力成本方面,傳統(tǒng)燃煤烘干機需 3 名司爐工人輪班值守,負責添煤、清渣、調(diào)節(jié)爐溫等工作,按吉林省長春市當?shù)仄骄劫Y水平計算,3 名工人月均薪資合計約 1.5 萬元,年人力成本達 18 萬元。改造后,設備實現(xiàn) “三個自動” 運行, 1 名操作人員定期巡檢燃料倉與設備運行狀態(tài),人力成本直接減少約 12 萬元 / 年,且避免了人工操作可能出現(xiàn)的誤判或疏忽,進一步降低生產(chǎn)風險。? 在設備維護成本上,燃煤設備運行時產(chǎn)生的硫化物與灰塵會對換熱器造成嚴重腐蝕,此前儲備庫的燃煤烘干機平均每 6 個月需更換一次換熱器部件,單次維護費用約 2 萬元,年維護成本達 4 萬元。而大力士生物質燃燒器使用的玉米秸稈壓塊燃料硫含量極低,燃燒后產(chǎn)生的煙氣中硫化物濃度遠低于燃煤,對換熱器的腐蝕微乎其微。改造后,經(jīng)三個月連續(xù)運行檢測,換熱器表面出現(xiàn)輕微灰塵附著,無明顯腐蝕痕跡,預計可將換熱器使用壽命延長至 3 年以上,年維護成本可降至 0.5 萬元以下,維護費用降幅超 80%,長期使用將為儲備庫節(jié)省大量設備更換與維修開支。石家莊宏勝達“大力士”生物質燃燒機,適配陶瓷燒制的高溫供熱需求。鍋爐燃燒機隔聲罩
相比傳統(tǒng)設備,“大力士”生物質燃燒機運行成本經(jīng)濟,降低用能開支。生物質燃燒機廠家
宏勝達新能源所提及的“先進的生產(chǎn)設備及生產(chǎn)工藝”,是其產(chǎn)品性能與可靠性的根本保障。在制造業(yè)中,精良的工藝與穩(wěn)定的質量之間存在直接且緊密的聯(lián)系。公司通過引入高精度的加工中心、自動化焊接機器人以及成套的檢測儀器,確保了主部件如燃燒室、換熱器等的加工精度和一致性,從而從源頭上提升了設備的熱效率與使用壽命。同時,一套嚴謹?shù)馁|量保障體系被建立起來,覆蓋了從原材料入庫檢驗、工序過程質量控制到成品出廠前測試的全流程。例如,每一臺出廠設備都可能經(jīng)歷長時間的負載調(diào)試運行,以模擬實際工況,驗證其運行的穩(wěn)定性和各項排放參數(shù)。這種對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的精細化管理和對品質的執(zhí)著追求,是公司“重質量”運行宗旨的具體體現(xiàn)。生物質燃燒機廠家