北京耐用石墨蒸發(fā)器咨詢報價

來源: 發(fā)布時間:2025-12-03

生物柴油生產中產生的副產物粗甘油(純度約 8%-15%,含甲醇、脂肪酸甲酯等雜質)需經濃縮提純至 95% 以上的工業(yè)級甘油,石墨蒸發(fā)器可高效處理該物料。粗甘油含脂肪酸,呈弱酸性,且甲醇沸點低(64.7℃),石墨蒸發(fā)器采用雙效蒸發(fā)工藝:一效常壓蒸發(fā)(溫度 70-80℃),去除甲醇等輕組分;二效真空蒸發(fā)(溫度 90-100℃,真空度 - 0.07MPa),將甘油濃縮至 95%。石墨材質耐脂肪酸腐蝕,且傳熱效率高,一效傳熱系數達 900W/(m2?K),二效達 750W/(m2?K),確保濃縮效率。設備配備甲醇回收系統(tǒng),通過冷凝將一效蒸發(fā)的甲醇回收率提升至 98%,重新回用于生物柴油合成,實現資源循環(huán)。某生物柴油企業(yè)采用該工藝后,粗甘油處理量達 500kg/h,工業(yè)級甘油產量提升至 420kg/h,純度穩(wěn)定在 95.5%,符合 GB/T 13216-2022《甘油》標準,同時甲醇回收年節(jié)省原料成本 120 萬元,設備運行 1 年無腐蝕、無堵塞問題。石墨蒸發(fā)器結構緊湊壽命長滿足精細化工生產高標準要求。北京耐用石墨蒸發(fā)器咨詢報價

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為進一步提升石墨蒸發(fā)器的傳熱效率,行業(yè)開發(fā)了多種傳熱強化技術,**思路是優(yōu)化傳熱面結構與物料流動狀態(tài)。在石墨列管設計上,采用內螺紋石墨管替代光滑管,螺紋深度 1-2mm,螺距 5-8mm,可使管內加熱介質的湍流程度提升 30%,傳熱系數提高 25%-35%,尤其適用于粘度較高的加熱介質(如導熱油)。在殼程結構上,采用螺旋折流板替代傳統(tǒng)的弓形折流板,使物料在殼程內形成螺旋流動,減少流動死區(qū),傳熱效率提升 15%-20%,同時降低物料流動阻力,能耗減少 10%。此外,在石墨傳熱面涂覆納米陶瓷涂層,涂層厚度 5-10μm,可降低物料在表面的附著性,減少結垢,延長清洗周期,間接保證傳熱效率穩(wěn)定。某精細化工企業(yè)為石墨蒸發(fā)器采用內螺紋管與螺旋折流板組合技術后,在處理相同量的醋酸溶液時,蒸發(fā)器換熱面積從 100㎡降至 75㎡,設備投資成本降低 25%,同時蒸汽消耗減少 18%。天津環(huán)保型石墨蒸發(fā)器咨詢報價石墨蒸發(fā)器的傳熱系數受介質流速影響需合理調控流量值。

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石墨蒸發(fā)器的質量檢測需遵循嚴格的行業(yè)標準,**標準包括 GB/T 3001-2017《不透性石墨件》、HG/T 3112-2019《列管式石墨換熱器和蒸發(fā)器》等。原材料檢測方面,石墨坯料的體積密度需≥1.8g/cm3,抗壓強度≥30MPa,浸漬劑的含量≥15%;成品檢測包括氣密性試驗,在 0.3MPa 壓力下保壓 30 分鐘,泄漏率≤0.01MPa/h;水壓試驗方面,管程承受 1.5 倍設計壓力,殼程承受 1.25 倍設計壓力,保壓 60 分鐘無滲漏。此外,設備需通過特種設備檢測機構的認證,獲得壓力容器使用許可證。對于出口產品,還需符合 ASME、PED 等國際標準,通過 SGS、BV 等第三方檢測認證,確保產品質量達到國際水平。

板式石墨蒸發(fā)器是區(qū)別于列管式的另一主流機型,**結構由多塊石墨換熱板疊加組成,板片間形成物料與加熱介質的流道,通過板片傳遞熱量。石墨換熱板采用模壓成型,表面壓制波紋或導流槽,增強湍流效果,傳熱系數可達 1000-1500W/(m2?K),高于列管式蒸發(fā)器 20%-30%。其優(yōu)勢在于結構緊湊,相同傳熱面積**積*為列管式的 50%,且拆卸方便,便于清洗維護,尤其適用于易結垢、需頻繁清洗的物料(如含高鈣鎂離子的地下水濃縮)。但板式結構承壓能力較低,操作壓力通常不超過 0.2MPa,適用于低壓蒸發(fā)工況。在某飲用水處理廠的地下水脫鹽項目中,采用板式石墨蒸發(fā)器,配合反滲透系統(tǒng),將地下水濃縮至鹽度 15% 后排放,設備占地面積減少 60%,清洗周期縮短至 7 天(傳統(tǒng)列管式需 15 天),且蒸發(fā)能耗降低 15%,完美適配低壓、易結垢的處理需求。石墨蒸發(fā)器的支座需采用防腐材質避免與設備本體電偶腐蝕。

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燒堿(氫氧化鈉)生產的蒸發(fā)工段是石墨蒸發(fā)器的重要應用場景,主要用于燒堿溶液的濃縮提濃。燒堿溶液具有強堿性,且溫度升高時腐蝕性會進一步增強,普通金屬蒸發(fā)器在 80℃以上的濃燒堿環(huán)境中,會出現嚴重的應力腐蝕開裂,而不透性石墨對燒堿的耐腐蝕性優(yōu)異,即使在 120℃、濃度 50% 的燒堿溶液中,仍能長期穩(wěn)定運行。在離子膜燒堿生產工藝中,電解得到的 30% 稀燒堿溶液需經石墨蒸發(fā)器濃縮至 50% 以上的成品堿,該過程通常采用三效蒸發(fā)工藝,首效石墨蒸發(fā)器操作溫度控制在 110-120℃,操作壓力 0.1MPa(表壓),利用二次蒸汽為后續(xù)效體供能。某燒堿企業(yè)采用列管式石墨蒸發(fā)器后,相比傳統(tǒng)的鎳合金蒸發(fā)器,設備購置成本降低 40%,且無腐蝕泄漏問題,每年減少設備維修停機時間 15 天,燒堿產量提升 8%,同時避免了金屬離子溶出對燒堿純度的影響,成品堿純度穩(wěn)定在 99.5% 以上。無機鹽生產用石墨蒸發(fā)器蒸發(fā)濃縮溶液制取結晶態(tài)鹽產品。廣東銷售石墨蒸發(fā)器按設計壓力

列管式石墨蒸發(fā)器傳熱效率高適配中小規(guī)?;どa工況。北京耐用石墨蒸發(fā)器咨詢報價

化工生產中產生的廢酸(如電鍍廢硫酸、酸洗廢鹽酸)具有高腐蝕性、高濃度的特點,直接排放會造成環(huán)境污染,而石墨蒸發(fā)器成為廢酸回收的**設備。以鋼鐵行業(yè)酸洗廢鹽酸處理為例,廢酸經預處理去除雜質后,進入石墨蒸發(fā)器進行真空蒸發(fā),在 80℃、-0.08MPa 的真空條件下,鹽酸中的水分被蒸發(fā)分離,濃縮后的鹽酸濃度可從 10% 提升至 20% 以上,重新回用于酸洗工藝,實現資源循環(huán)。該過程中,石墨蒸發(fā)器耐受鹽酸的強腐蝕性,且真空蒸發(fā)降低了操作溫度,減少了酸霧揮發(fā),配套的冷凝系統(tǒng)可回收蒸汽中的酸霧,使尾氣排放達到環(huán)保標準。某化工企業(yè)采用該工藝后,廢酸回收利用率達 90%,年減少危廢處置成本超 500 萬元。北京耐用石墨蒸發(fā)器咨詢報價

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